(摘 要〕簡要介紹華能福州電廠二期2×350MW汽輪發(fā)電機組熱工保護的特點,論述了機組投產(chǎn)后熱工部分存在的主要問題及解決辦法,使機組從不穩(wěn)定逐步走向穩(wěn)定。
(關(guān)鍵詞〕汽輪發(fā)電機組;熱工保護;存在問題;改進措施
華能福州電廠二期2×350 MW汽輪發(fā)電機組的分散控制系統(tǒng)采用德國西門子公司的TELEPERM XP控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括AS620B基本型自動子系統(tǒng)、AS620F故障安全型自動子系統(tǒng),SIMADYN D快速控制子系統(tǒng)、S5-95F汽機保護子系統(tǒng)、OM650操作與監(jiān)視子系統(tǒng)、SINEC通訊總線和ES680工程設計與調(diào)試子系統(tǒng)。這幾大部分共同實現(xiàn)了機組數(shù)據(jù)采集、主輔機啟停、保護、聯(lián)鎖、開環(huán)和閉環(huán)控制等。
機組主輔機保護突出了“保證設備安全”的設計思想,這在硬件配置及控制邏輯上充分體現(xiàn)了出來。鍋爐主輔保護如 送風機、引風機、一次風機、磨煤機、給煤機、鍋爐汽動給水泵等在配置上采用二取一的保護方式,即兩個保護回路中任意一個回路發(fā)出跳閘信號設備就跳閘,而且采用“失電跳閘”的故障安全型保護;鍋爐主保護均采用開關(guān)量三取二方式;汽機主保護幾乎都采用模擬量三取二方式,在硬件上冗余配置了兩套95F保護系統(tǒng),任意一套系統(tǒng)無故障即可保證機組安全運行;汽機主要輔機也采用冗余配置。與一期三菱機組相比,機組的主輔機保護項目多,如主機保護達32套,鍋爐汽動給水泵保護達26套,主要輔機的軸承及繞組溫度保護均采用單點保護,而且設備間的聯(lián)鎖復雜,幾乎所有的聯(lián)鎖保護均采用軟件邏輯設計而未采用傳統(tǒng)的繼電器。
1、存在問題與改進措施
由于機組的主輔機保護套數(shù)多,而且設備間的聯(lián)鎖復雜,一臺設備的故障可能引起一系列設備的跳閘,最終導致機組跳閘,再加上安裝和調(diào)試遺留的大量不安全隱患,造成投產(chǎn)后機組頻繁跳閘,2000年機組跳閘18次,其中屬于熱工原因的8次。電廠投入了大量精力進行一系列改造,熱工方面則以整治現(xiàn)場一次元件為本,另一方面組織力量理順設備聯(lián)鎖關(guān)系,在保證設備安全前提下對邏輯進行大量修改,同時優(yōu)化自動調(diào)節(jié)性能,提高機組抗干擾能力。
1.1 輔機軸承溫度保護
軸承及繞組溫度均采用單點保護,采用熱電阻測溫,常有接線接觸不良、線路斷路等引起溫度急劇上升保護動作。曾多次發(fā)生重要溫度測點誤動,主要輔機跳閘,導致機組減負荷或最終機組跳閘等事故。軸承及繞組溫度的上升應該是一個連續(xù)變化的過程,不應是突變的,即升至保護定值-10℃的時間應大于3 s。根據(jù)這個規(guī)律,并利用溫度值超過量程10%或測量回路斷線出現(xiàn)“壞質(zhì)量”現(xiàn)象,提出如下解決辦法:(1)對所有接線端子緊固;(2)在溫度保護邏輯中加上“壞質(zhì)量”閉鎖功能。這樣既消除了誤動,又保證了保護的無延遲。該項措施在2000年7月實施后,至今沒有發(fā)生過接線接觸不良而可能引起的事故。
1.2 磨煤機火焰喪失保護
二期1臺磨煤機有6個燃燒器,原設計1臺磨煤機6個火焰喪失1個,磨煤機跳閘。而實際上6個火焰喪失1個的可能性太大,在調(diào)試初期根本無法運行,通過與制造廠家探討,該保護由“6個火焰喪失1個保護動作”改為“6個火焰喪失3個保護動作”。該項保護的更改,大大減少了磨煤機的跳閘,但仍不時出現(xiàn)磨煤機火焰喪失保護動作。通過觀察發(fā)現(xiàn)火焰檢測探頭的安裝存在一定死角,無法真實監(jiān)視到燃燒器的主要火焰區(qū),通過逐一改變安裝位置,并在火焰檢測探頭前加裝光纖后,情況得到明顯改善。
1.3 磨煤機出口門“開”反饋保護
磨煤機6個出口門由1個雙線圈電磁閥控制對應的6個兩位式氣缸來控制其開關(guān),且該電磁閥屬于失電閉鎖型,由于磨煤機的振動等,氣缸接頭存在微漏,氣缸內(nèi)氣壓就會逐漸下降,得不到補充,磨煤機振動會引起氣缸縮回現(xiàn)象,致使出口門開反饋脫離,開信號丟失。而當6個出口門開反饋失去3個時磨煤機保護跳閘。針對實際情況,采取了改進措施:(1)做好定期檢查工作,盡量減少氣缸接頭漏氣量;(2)當給煤機運行且有煤時,若沒有狀態(tài)偏差,而磨煤機出口門6個開反饋中有1個丟失,則電磁閥自動帶電補氣,同時當開反饋丟失時,給運行人員報警提示,以便通知熱工人員檢查。
1.4 磨煤機一次風流量測量改造
磨煤機一次風流量測量原采用歐羅巴差壓取樣,取樣端的開孔尺寸僅1 mm,很容易堵塞,需經(jīng)常吹掃取樣管路,而且多次導致風量低于18 m3/s,引起給煤機跳閘。為徹底解決問題,于2001年底全部更換為國產(chǎn)文丘利測風裝置,并結(jié)合實際情況,參照一期一次風流量保護,更改為:磨煤機出口與爐膛差壓低于1 kPa且磨煤機一次風流量低于18 m3/s保護跳閘給煤機。改造后不易堵塞,沒有再發(fā)生過一次風測量問題引起的給煤機跳閘。
1.5 汽機“通風閥”保護改造
二期設備與一期有個不同的地方:高壓缸排汽有個“通風閥”直通凝汽器,主要用于汽機沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負荷期間,高壓缸進汽量小,高壓缸排汽溫度高時排汽至凝汽器,增加高壓缸進汽量,保護汽輪機。由于其行程開關(guān)多,動作不到位,從汽機沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負荷期間,常有行程開關(guān)誤動、減溫水流量不足而引起汽機跳閘,調(diào)試期間西門子專家曾經(jīng)做過多次試驗,定值多次修改都無法解決。通過分析研究,提出了在“通風閥”出口加裝兩個溫度測點,并引入保護回路,在“通風閥”動作時若“通風閥”出口溫度均未達70℃而不需跳閘汽機,這樣難題迎刃而解。
1.6 鍋爐給水泵相關(guān)邏輯改造
鍋爐給水泵方面存在的問題也較多,多次造成鍋爐汽包水位MFT。主要問題有:(1)汽動給水泵轉(zhuǎn)速控制分散在AS620B、SIMADYN兩子系統(tǒng)中完成,AS620B作為運行人員操作接口并給出轉(zhuǎn)速指令,SIMADYN中設計了汽缸上下溫差大閉鎖升速等控制功能,而升速被閉鎖時沒有給出相應報警。采取措施:從SIMADYN子系統(tǒng)引一閉鎖信號至AS620B中報警,并增設轉(zhuǎn)速指令與實際轉(zhuǎn)速偏差報警。(2)汽動給水泵故障跳閘時聯(lián)鎖啟動電動給水泵,但電動給水泵啟動瞬間,入口流量劇增,造成入口濾網(wǎng)差壓瞬間達到保護定值60 kPa以上(濾網(wǎng)未臟),電動給水泵一啟動立即又跳閘,鍋爐汽包補水不及,多次汽包低水位MFT。采取措施:在電動給水泵啟動的前3 s閉鎖該保護。(3)給水調(diào)節(jié)切“手動”時,稍有不慎,就會觸發(fā)鍋爐給水泵的轉(zhuǎn)速與流量保護、出口壓力與流量保護動作。針對該保護增設了3臺給水泵的特性曲線畫面,代表給水泵特性的光標超出特性曲線邊緣時保護動作,這樣很直觀,便于運行人員調(diào)整轉(zhuǎn)速時使光標不超出特性曲線邊緣,減少給水泵跳閘。
1.7 操作畫面優(yōu)化,增強報警功能
二期機組除了保留幾個事故按鈕外,全部實現(xiàn)軟手操。由于操作畫面多,不利監(jiān)視,在事故處理時也一定程度上制約了運行人員的處理。通過對主要操作畫面合并優(yōu)化以及增加報警信息,如凝汽器水位控制、除氧器水位控制、汽包水位控制3個畫面合并成1個畫面;過熱汽溫調(diào)節(jié)、再熱汽溫調(diào)節(jié)3個畫面并成1個畫面;送風調(diào)節(jié)、引風調(diào)節(jié)2個畫面并成1個畫面;機組負荷控制畫面上增加煤量、汽包水位、主蒸汽壓力等相關(guān)監(jiān)視信號等,方便了運行人員監(jiān)視與處理,使得事故得到進一步降低。
1.8 機組啟動過程邏輯修改
機組跳閘后重新啟動時間長,通過對啟動過程有關(guān)數(shù)據(jù)的詳細分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐吹掃過程占用了大量時間,原吹掃邏輯中要求風煙系統(tǒng)中所有風門、檔板、二次風檔板全開、全關(guān)反饋(開關(guān)量)必須能檢測到,要求過于苛刻,實際上很難做到這一點,根據(jù)實際情況,對邏輯做了修改,即全開反饋采用開行程限位或模擬量開度≥90%、全關(guān)反饋采用關(guān)行程限位或模擬量開度≤2%。修改后吹掃風量仍遠遠滿足>30%的吹掃要求,這樣既不影響安全,問題又得到解決,現(xiàn)在從MFT到重新并網(wǎng)時間從5~6 h縮短至2 h左右。
(關(guān)鍵詞〕汽輪發(fā)電機組;熱工保護;存在問題;改進措施
華能福州電廠二期2×350 MW汽輪發(fā)電機組的分散控制系統(tǒng)采用德國西門子公司的TELEPERM XP控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括AS620B基本型自動子系統(tǒng)、AS620F故障安全型自動子系統(tǒng),SIMADYN D快速控制子系統(tǒng)、S5-95F汽機保護子系統(tǒng)、OM650操作與監(jiān)視子系統(tǒng)、SINEC通訊總線和ES680工程設計與調(diào)試子系統(tǒng)。這幾大部分共同實現(xiàn)了機組數(shù)據(jù)采集、主輔機啟停、保護、聯(lián)鎖、開環(huán)和閉環(huán)控制等。
機組主輔機保護突出了“保證設備安全”的設計思想,這在硬件配置及控制邏輯上充分體現(xiàn)了出來。鍋爐主輔保護如 送風機、引風機、一次風機、磨煤機、給煤機、鍋爐汽動給水泵等在配置上采用二取一的保護方式,即兩個保護回路中任意一個回路發(fā)出跳閘信號設備就跳閘,而且采用“失電跳閘”的故障安全型保護;鍋爐主保護均采用開關(guān)量三取二方式;汽機主保護幾乎都采用模擬量三取二方式,在硬件上冗余配置了兩套95F保護系統(tǒng),任意一套系統(tǒng)無故障即可保證機組安全運行;汽機主要輔機也采用冗余配置。與一期三菱機組相比,機組的主輔機保護項目多,如主機保護達32套,鍋爐汽動給水泵保護達26套,主要輔機的軸承及繞組溫度保護均采用單點保護,而且設備間的聯(lián)鎖復雜,幾乎所有的聯(lián)鎖保護均采用軟件邏輯設計而未采用傳統(tǒng)的繼電器。
1、存在問題與改進措施
由于機組的主輔機保護套數(shù)多,而且設備間的聯(lián)鎖復雜,一臺設備的故障可能引起一系列設備的跳閘,最終導致機組跳閘,再加上安裝和調(diào)試遺留的大量不安全隱患,造成投產(chǎn)后機組頻繁跳閘,2000年機組跳閘18次,其中屬于熱工原因的8次。電廠投入了大量精力進行一系列改造,熱工方面則以整治現(xiàn)場一次元件為本,另一方面組織力量理順設備聯(lián)鎖關(guān)系,在保證設備安全前提下對邏輯進行大量修改,同時優(yōu)化自動調(diào)節(jié)性能,提高機組抗干擾能力。
1.1 輔機軸承溫度保護
軸承及繞組溫度均采用單點保護,采用熱電阻測溫,常有接線接觸不良、線路斷路等引起溫度急劇上升保護動作。曾多次發(fā)生重要溫度測點誤動,主要輔機跳閘,導致機組減負荷或最終機組跳閘等事故。軸承及繞組溫度的上升應該是一個連續(xù)變化的過程,不應是突變的,即升至保護定值-10℃的時間應大于3 s。根據(jù)這個規(guī)律,并利用溫度值超過量程10%或測量回路斷線出現(xiàn)“壞質(zhì)量”現(xiàn)象,提出如下解決辦法:(1)對所有接線端子緊固;(2)在溫度保護邏輯中加上“壞質(zhì)量”閉鎖功能。這樣既消除了誤動,又保證了保護的無延遲。該項措施在2000年7月實施后,至今沒有發(fā)生過接線接觸不良而可能引起的事故。
1.2 磨煤機火焰喪失保護
二期1臺磨煤機有6個燃燒器,原設計1臺磨煤機6個火焰喪失1個,磨煤機跳閘。而實際上6個火焰喪失1個的可能性太大,在調(diào)試初期根本無法運行,通過與制造廠家探討,該保護由“6個火焰喪失1個保護動作”改為“6個火焰喪失3個保護動作”。該項保護的更改,大大減少了磨煤機的跳閘,但仍不時出現(xiàn)磨煤機火焰喪失保護動作。通過觀察發(fā)現(xiàn)火焰檢測探頭的安裝存在一定死角,無法真實監(jiān)視到燃燒器的主要火焰區(qū),通過逐一改變安裝位置,并在火焰檢測探頭前加裝光纖后,情況得到明顯改善。
1.3 磨煤機出口門“開”反饋保護
磨煤機6個出口門由1個雙線圈電磁閥控制對應的6個兩位式氣缸來控制其開關(guān),且該電磁閥屬于失電閉鎖型,由于磨煤機的振動等,氣缸接頭存在微漏,氣缸內(nèi)氣壓就會逐漸下降,得不到補充,磨煤機振動會引起氣缸縮回現(xiàn)象,致使出口門開反饋脫離,開信號丟失。而當6個出口門開反饋失去3個時磨煤機保護跳閘。針對實際情況,采取了改進措施:(1)做好定期檢查工作,盡量減少氣缸接頭漏氣量;(2)當給煤機運行且有煤時,若沒有狀態(tài)偏差,而磨煤機出口門6個開反饋中有1個丟失,則電磁閥自動帶電補氣,同時當開反饋丟失時,給運行人員報警提示,以便通知熱工人員檢查。
1.4 磨煤機一次風流量測量改造
磨煤機一次風流量測量原采用歐羅巴差壓取樣,取樣端的開孔尺寸僅1 mm,很容易堵塞,需經(jīng)常吹掃取樣管路,而且多次導致風量低于18 m3/s,引起給煤機跳閘。為徹底解決問題,于2001年底全部更換為國產(chǎn)文丘利測風裝置,并結(jié)合實際情況,參照一期一次風流量保護,更改為:磨煤機出口與爐膛差壓低于1 kPa且磨煤機一次風流量低于18 m3/s保護跳閘給煤機。改造后不易堵塞,沒有再發(fā)生過一次風測量問題引起的給煤機跳閘。
1.5 汽機“通風閥”保護改造
二期設備與一期有個不同的地方:高壓缸排汽有個“通風閥”直通凝汽器,主要用于汽機沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負荷期間,高壓缸進汽量小,高壓缸排汽溫度高時排汽至凝汽器,增加高壓缸進汽量,保護汽輪機。由于其行程開關(guān)多,動作不到位,從汽機沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負荷期間,常有行程開關(guān)誤動、減溫水流量不足而引起汽機跳閘,調(diào)試期間西門子專家曾經(jīng)做過多次試驗,定值多次修改都無法解決。通過分析研究,提出了在“通風閥”出口加裝兩個溫度測點,并引入保護回路,在“通風閥”動作時若“通風閥”出口溫度均未達70℃而不需跳閘汽機,這樣難題迎刃而解。
1.6 鍋爐給水泵相關(guān)邏輯改造
鍋爐給水泵方面存在的問題也較多,多次造成鍋爐汽包水位MFT。主要問題有:(1)汽動給水泵轉(zhuǎn)速控制分散在AS620B、SIMADYN兩子系統(tǒng)中完成,AS620B作為運行人員操作接口并給出轉(zhuǎn)速指令,SIMADYN中設計了汽缸上下溫差大閉鎖升速等控制功能,而升速被閉鎖時沒有給出相應報警。采取措施:從SIMADYN子系統(tǒng)引一閉鎖信號至AS620B中報警,并增設轉(zhuǎn)速指令與實際轉(zhuǎn)速偏差報警。(2)汽動給水泵故障跳閘時聯(lián)鎖啟動電動給水泵,但電動給水泵啟動瞬間,入口流量劇增,造成入口濾網(wǎng)差壓瞬間達到保護定值60 kPa以上(濾網(wǎng)未臟),電動給水泵一啟動立即又跳閘,鍋爐汽包補水不及,多次汽包低水位MFT。采取措施:在電動給水泵啟動的前3 s閉鎖該保護。(3)給水調(diào)節(jié)切“手動”時,稍有不慎,就會觸發(fā)鍋爐給水泵的轉(zhuǎn)速與流量保護、出口壓力與流量保護動作。針對該保護增設了3臺給水泵的特性曲線畫面,代表給水泵特性的光標超出特性曲線邊緣時保護動作,這樣很直觀,便于運行人員調(diào)整轉(zhuǎn)速時使光標不超出特性曲線邊緣,減少給水泵跳閘。
1.7 操作畫面優(yōu)化,增強報警功能
二期機組除了保留幾個事故按鈕外,全部實現(xiàn)軟手操。由于操作畫面多,不利監(jiān)視,在事故處理時也一定程度上制約了運行人員的處理。通過對主要操作畫面合并優(yōu)化以及增加報警信息,如凝汽器水位控制、除氧器水位控制、汽包水位控制3個畫面合并成1個畫面;過熱汽溫調(diào)節(jié)、再熱汽溫調(diào)節(jié)3個畫面并成1個畫面;送風調(diào)節(jié)、引風調(diào)節(jié)2個畫面并成1個畫面;機組負荷控制畫面上增加煤量、汽包水位、主蒸汽壓力等相關(guān)監(jiān)視信號等,方便了運行人員監(jiān)視與處理,使得事故得到進一步降低。
1.8 機組啟動過程邏輯修改
機組跳閘后重新啟動時間長,通過對啟動過程有關(guān)數(shù)據(jù)的詳細分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐吹掃過程占用了大量時間,原吹掃邏輯中要求風煙系統(tǒng)中所有風門、檔板、二次風檔板全開、全關(guān)反饋(開關(guān)量)必須能檢測到,要求過于苛刻,實際上很難做到這一點,根據(jù)實際情況,對邏輯做了修改,即全開反饋采用開行程限位或模擬量開度≥90%、全關(guān)反饋采用關(guān)行程限位或模擬量開度≤2%。修改后吹掃風量仍遠遠滿足>30%的吹掃要求,這樣既不影響安全,問題又得到解決,現(xiàn)在從MFT到重新并網(wǎng)時間從5~6 h縮短至2 h左右。

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